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Cassification
1 引言
在今天的建筑行業(yè)中,混凝土管樁已得到廣泛的應(yīng)用,其質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,地質(zhì)適應(yīng)性好,施工方便等特點(diǎn)使其在各類型樁基礎(chǔ)施工中占有的優(yōu)勢。隨著管樁*的高速擴(kuò)大,其生產(chǎn)過程中排出的廢漿也成為越來越不可忽視的污染源。為了解決廢漿的廢棄問題,我公司經(jīng)過一系列的試驗(yàn)研究,終于摸索出一套廢漿再利用的方法,并在實(shí)際生產(chǎn)過程中不斷探索和改善。
2 理論分析
2.1 廢漿排放量的測定
管樁生產(chǎn)在離心作業(yè)后排出的廢漿成為造成二次污染的主要根源,為了對回收的管樁廢漿進(jìn)行再利用,我們對不同規(guī)格的管樁廢漿排放量進(jìn)行了測定,其統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1。
從表1 的統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出每立方米混凝土的廢漿排放量約100㎏,若每年攪拌25 萬m3 混凝土的管樁廠(產(chǎn)量約200 萬m),排出的廢漿約2.5 萬噸。而廢漿中主要成分水、水泥、減水劑和磨細(xì)砂的比例約為0.40:0.39:0.02:0.19,若按這個(gè)比例計(jì)算每100㎏廢漿約可節(jié)約成本1.2 元。每年可節(jié)約的生產(chǎn)成本約300 萬元。
2.2 摻廢漿的配比原理
管樁離心作業(yè)后產(chǎn)生的廢漿中除水份外,主要成份為磨細(xì)砂和硅酸鹽水泥,還有少量減水劑和細(xì)砂。由于用一般的方法很難測定廢漿中各成份的百份比。所以在進(jìn)行配比試驗(yàn)設(shè)計(jì)時(shí)我們假定廢漿中各成份比例與管樁下料時(shí)比例相同。經(jīng)過大量的試驗(yàn)測定離心后的廢漿含水率一般在30%~40%范圍內(nèi)。所以我們在進(jìn)行配比試驗(yàn)設(shè)計(jì)時(shí)假定廢漿的含水率為40%,然后通過計(jì)算等量代換原配比中的水泥、磨細(xì)砂和減水劑量。
2.3 生產(chǎn)過程中廢漿的控制
由于收集到的廢漿隨著時(shí)間的推移,將會漸漸失去流動性。另外,由于不同規(guī)格的管樁離心作業(yè)后產(chǎn)生的廢漿比重也有所不同,所以我們收集廢漿重新利用必須要解決兩個(gè)技術(shù)性問題。①想辦法延緩廢漿內(nèi)水泥的水化反應(yīng)速度使其在重新利用前保持有一定的流動性。②要對收集后的廢漿進(jìn)行比重測定和調(diào)配以滿足生產(chǎn)工藝配合比要求。
如今我公司摻用廢漿的工藝流程為:廢漿收集→比重測定→調(diào)整比重→儲存→稱量→摻入混凝土攪拌。在此過程中,要視廢漿從收集到使用的時(shí)間長短、當(dāng)時(shí)的環(huán)境溫度來添加適當(dāng)?shù)木從齽┖退?,并根?jù)當(dāng)天的砂石含水率大小來采用含不同廢漿量的混凝土生產(chǎn)配比。
2.3.1 廢漿的收集
管樁離心結(jié)束后吊至廢漿收集點(diǎn),把廢漿倒至收集斗內(nèi)。此時(shí)的廢漿比重一般會大于1600kg/m3,對比起我們設(shè)計(jì)配比使用的廢漿比重1500±50 kg/ m3 稍大,所以我們一般先在收集斗內(nèi)加入約10 多kg 的自來水,使其和廢漿混和后比重降低。此外,經(jīng)過多次試驗(yàn)可知:在60min 內(nèi),廢漿含固量隨時(shí)間的變化很小,含膠量亦基本保持在50%以上,但隨著收集到使用的時(shí)間延長,漿體內(nèi)的水化反應(yīng)速度會加快,導(dǎo)致漿體逐漸變稠,從而使廢漿的有效含膠量發(fā)生變化,影響混凝土的質(zhì)量。另一方面,從我們的日常操作上看,實(shí)際的廢漿收集到使用時(shí)間經(jīng)常超過60min,因此在生產(chǎn)中需要往漿體里摻加緩凝劑,延緩其水化反應(yīng)的速度,延長其有效的留存時(shí)間。由于緩凝劑本身的抑制性,要在不同的廢漿留存使用時(shí)間間隔下?lián)饺氩煌壤木從齽?,?jīng)試驗(yàn)可得兩者之間的關(guān)系,如表2。
在實(shí)際使用過程中,我們發(fā)現(xiàn)環(huán)境溫度對廢漿的水化反應(yīng)速度有著較大的影響。在高溫時(shí)(30℃以上),水化反應(yīng)速度明顯加快,廢漿有效留存時(shí)間縮短;反之,低溫時(shí)(15℃以下),速度相對緩慢,而有效留存時(shí)間延長。于是,我們通過試驗(yàn),在不同的環(huán)境溫度下,對相應(yīng)的廢漿留存使用時(shí)間間隔下的緩凝劑摻量作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,如表3、表4。
⑴緩凝劑是由糖鈣粉劑配制成濃度為10%的溶液,干粉摻量比例即每1 m3廢漿中緩凝劑摻量與廢漿含固量的比例(廢漿比重取1550 kg/ m3,含固量取60%)。
⑵配合比中廢漿的含水率按40%計(jì)算,在生產(chǎn)時(shí)要不斷進(jìn)行檢測,若廢漿的含水率偏差超過±5%,則要采用相應(yīng)的措施。
⑶時(shí)間間隔的結(jié)果來自廢漿摻緩凝劑后測出流動度接近150mm 的時(shí)間。
⑷由于剛摻入緩凝劑的廢漿不適宜立即用于生產(chǎn),特別是摻量大的時(shí)候,將會大大降低混凝土的強(qiáng)度,所以摻入緩凝劑的廢漿是廢漿的流動度達(dá)到150mm前半小時(shí)到一小時(shí)這段時(shí)間使用。
從以上分析可以看出摻緩凝劑這一工序要有專人嚴(yán)格把關(guān),因?yàn)槿绻麚骄從齽┝窟^大會導(dǎo)致管樁在原規(guī)定的蒸養(yǎng)時(shí)間內(nèi)達(dá)不到規(guī)定的脫模強(qiáng)度,這就要延長蒸養(yǎng)時(shí)間,影響了管樁的周轉(zhuǎn),防礙生產(chǎn);但如果摻的緩凝劑量過少,就會達(dá)不到延緩廢漿水化反應(yīng)的效果。處理不當(dāng)還會造成廢漿在收集斗內(nèi)結(jié)塊而損壞設(shè)備。
2.3.2 廢漿的攪拌
為防止廢漿在儲存過程中沉積,必須進(jìn)行攪拌。在收集斗收集過程中的廢漿也需要攪拌,以使廢漿與預(yù)放在斗底的緩凝劑混和均勻。采用機(jī)械攪拌,那樣無論時(shí)間和均勻性都得到有效的保證。
2.3.3 廢漿比重的檢測和調(diào)配
因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在再利用廢漿是對原配方的水泥、磨細(xì)砂和減水劑進(jìn)行相應(yīng)代換。如果收集的廢漿比重大于設(shè)計(jì)要求就會導(dǎo)致之后離心后產(chǎn)生的廢漿比重更加大、更粘稠,情況嚴(yán)重時(shí)會出現(xiàn)“倒?jié){困難" 的現(xiàn)象。因此我們在重新利用廢漿前必須對收集的廢漿進(jìn)行檢測和調(diào)配,以滿足使用要求。每當(dāng)有新收集的廢漿倒入攪拌桶內(nèi),就要測比重,不符合使用范圍的,應(yīng)加水稀釋后再測定,直至符合使用要求為止。比重的測定方法有比重法和婆美計(jì)法,但當(dāng)廢漿比重較大或非常粘稠時(shí),用婆美計(jì)測出其出的比重偏差比較大且現(xiàn)場環(huán)境容易打壞玻璃制的婆美計(jì)。所以我們廠采用了比重法測定廢漿比重。我們經(jīng)過大量試驗(yàn)測定管樁離心作業(yè)后產(chǎn)生出的廢漿比重一般會大于1600㎏/ m3,而配比設(shè)計(jì)按廢漿比重1500±50㎏/m3 控制,因此收集后的廢漿一般都要經(jīng)加水調(diào)配以達(dá)到生產(chǎn)需要。
為了便于操作我們對廢漿進(jìn)行加水調(diào)配的原理采用了如下幾條假定:
⑴在廢漿中加入X㎏清水后,廢漿的總體積同時(shí)增加X/1000 m3。
⑵1000㎏清水的體積為1 m3。
在以上假定條件下,假設(shè)測定的廢漿比重為P1,在測定的廢漿中加入X㎏水后再測定的廢漿比重為P2。則:
X=1000(P1-P2)/(P2-1000)(㎏)
X=(P1-P2)/(P2-1000)( m3)
以上的假定設(shè)計(jì)原理存在一定誤差,但經(jīng)測定這個(gè)誤差并不大,誤差的范圍不會影響配方的實(shí)際用灰量。根據(jù)以上的計(jì)算原側(cè)我們設(shè)計(jì)了一個(gè)不同比重的廢漿稀釋時(shí)需要添加的水量對照給生產(chǎn)工人使用,如表5。
2.3.4 廢漿的稱量
在保證廢漿比重達(dá)到要求范圍內(nèi)后,我公司按廢漿的含膠量為50%代換相應(yīng)的混凝土中的水泥和磨細(xì)砂,制定混凝土配合比投入生產(chǎn),并確定了三種不同廢漿摻量的配合比用來調(diào)節(jié)使用。其中當(dāng)廢漿存量不足或砂石含水率過大時(shí),可采用較少廢漿摻量的配合比或采用不摻廢漿的配合比進(jìn)行生產(chǎn),以免坍落度過大影響了混凝土的和易性。所以整個(gè)摻廢漿過程是一個(gè)動態(tài)過程,根據(jù)不同的情況進(jìn)行調(diào)整以適應(yīng)生產(chǎn)的需要。
2.3.5 混凝土生產(chǎn)
根據(jù)混凝土配比摻入廢漿的混凝土,實(shí)際用水量和坍落度都大致相近,這說明了廢漿成分的穩(wěn)定性。同時(shí),假定含膠量為50%的廢漿加入混凝土中后,與基準(zhǔn)混凝土比較,其蒸養(yǎng)強(qiáng)度質(zhì)量可以得到保證。對于廢漿的循環(huán)利用方面,經(jīng)過長期的試驗(yàn)和使用過程中監(jiān)測可得:通過提高摻廢漿混凝土的坍落度(40~70mm)和降低廢漿摻量,可使管樁的離心效果滿足質(zhì)量要求,而管樁的初蒸強(qiáng)度相對基準(zhǔn)混凝土?xí)幸欢ń档?,但依然在設(shè)計(jì)要求范圍內(nèi),至于高蒸強(qiáng)度則可以保持與基準(zhǔn)混凝 土相近的水平。
總體來說,由于廢漿本身存在的不穩(wěn)定因素和容易受到外來?xiàng)l件(時(shí)間、溫度等)的影響,因而在其使用的全過程中宜由專職的檢測員負(fù)責(zé)監(jiān)控,配備專門的檢測工具,保證其有效性和穩(wěn)定性。
3 經(jīng)濟(jì)效益分析
回收利用管樁廢漿再生產(chǎn),不僅解決了廢漿對環(huán)境的污染問題,而且通過回收利用廢漿中的水泥、磨細(xì)砂和減水劑而降低了成本,也因此減少了處理廢漿的費(fèi)用。回收利用廢漿經(jīng)濟(jì)效益分析如下:
⑴在生產(chǎn)過程中為了充分利用廢漿,我們對不同規(guī)格的管樁產(chǎn)生的廢漿進(jìn)行測定,統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表1。
⑵減少廢漿結(jié)塊的處理費(fèi)用:包括用風(fēng)炮鑿爛、裝車、運(yùn)走的人工費(fèi)及堆放場地租金(5000~6000 元/年)計(jì)算每天6 車,每車按100 元計(jì)算即每天耗用600元,每年350 天算即21 萬元。總達(dá)21.5 萬元以上。
以上兩樣合計(jì)每年共可節(jié)約成本321.5 萬元。
4 結(jié)語
通過廢漿在管樁生產(chǎn)過程中的再利用,我們既降低了膠凝材料的用量,節(jié)約了生產(chǎn)成本,又節(jié)省了處理廢漿所需要的財(cái)力和物力,減少了廢漿對社會環(huán)境的污染,達(dá)到一定經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。對于管樁廢漿的有效利用方面,還有很多其他的方面可以繼續(xù)挖掘,希望在不久的將來,管樁廢漿的利用能得到更大普及和發(fā)展。
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